自动化绕线装置
作者: 裴静
暑假期间,我带领学生在企业实习时发现,不少企业设置了人工绕制线圈的岗位。经了解,企业为节约成本,并未配置自动制作线圈的设备,但因所用线圈为非标件,人工绕制存在效率低、成本高等缺点。之后,我从解决问题的角度出发,将研发“自动绕线装置”作为师生创新发明的实践项目,以此培养学生的创新思维。
一、方案论证与初期设计
我以创新工作室为依托,组织学生开展头脑风暴,收集了很多创意。与企业工程师多次沟通后,决定从“磁环缓慢转动”和“勾线往复运动”这两个核心问题入手,希望实现对磁环的缓慢转动和漆包线绕制往复运动的自动控制。
(一)实现磁环可夹持
经讨论,我们决定用三个橡胶滚轮实现对磁环的夹持,其中一个滚轮可通过手柄实现臂杆的移动,便于固定和松取。另外,还可通过每根臂杆的定位螺丝来调整三根臂杆的固定位置。
(二)实现磁环均匀转动
如何实现磁环上均匀转动绕线?我们用三个步进电机驱动三个滚轮转动,三个步进电机的转动方向和转速保持一致。滚轮的转速可以通过改变PLC所给脉冲速率、调整控制器的细分数等方法进行调节。
(三)实现漆包线往复绕制
如何实现漆包线的往复绕制?解决方案的任务布置后,有的同学从织衣针中得到启发,制作了一个塑料钩针实现漆包线的往复绕制。有的同学从打气筒的原理中受到启发,制订了气压驱动钩针往复运动的方案,利用脚踏板的“踩”“松”控制双向气动阀,实现钩针的上下往复运动。
二、再次优化与调试
整合学生提出的解决方案后,我们制作了“脚踏控制—气压传动—钩针往复运动”的自动化绕线装置。在装置交付试用一个月后,我们收到了来自企业的反馈:首先,在每个工位安装空气压缩机的成本较高,且存在一定的安全隐患。其次,操作工人不能很好地通过脚踏方式控制钩针的上下往复时间。最后,气压的波动导致控制钩针的绕制力度不一,无法满足线圈绕制的质量要求。
针对企业反馈的意见,我们再次进行了改进。
(一)优化钩针拉拽漆包线控制方式
我们决定尝试使用步进电机,通过丝杠传动来驱动钩针的上下往复运动。在丝杠上安装上下限位开关,在丝杠的另一端加装可计数、计速的检测器。
(二)验证优化后的效果
为了充分论证新方案的可行性,我们先用CAD软件设计并绘制了电路结构框图和程序流程图,在与企业进行技术交流后,决定选用限位定速的电气控制这一方案——不仅可实现钩针更稳定地自动进行往复运动,且因无需配置加压设备管线,设备使用更安全,更易推广。之后,学生自行完成了设备的PLC编程、安装和功能调试。
三、进一步设想
该设备仍然有需要改进的地方:其一,由于工人的熟练程度不一,钩针往复速度不能通过面板开关随意调整,只能通过PLC程序修改实现调速。其二,该设备仍需人工进行剪线、放线等操作,暂不能称为全自动线圈绕制装置。
今后,我们还将对以上问题继续开展探究,设计出低成本、全自动绕线装置。
[本文系江苏省第五期职业教育教学改革课题(课题编号ZYB201)“中职校活页式教材开发与应用研究”成果之一]
(栏目编辑 方郁芝)